立足本職挖潛增效 推動公司持續(xù)健康發(fā)展



    導(dǎo)讀:上半年,在市場形勢嚴峻、鋁價持續(xù)下滑的不利條件下,豫聯(lián)集團各單位積極采取措施應(yīng)對困難,抓管理、促轉(zhuǎn)型、抓創(chuàng)新、抓機遇,從班組、車間、分廠層層動員員工認清形勢,從一點一滴做起為企業(yè)增效,在全員中開展了征集挖潛增效合理化建議活動,引導(dǎo)員工群策群力,促進公司今年增效目標完成。1至6月份,豫聯(lián)集團各單位主要經(jīng)濟技術(shù)指標比去年同期明顯好轉(zhuǎn)。其中,中孚鋁業(yè)公司通過挖潛、技改完成了全年預(yù)算利潤目標的90%,最大程度地消化了因鋁價下跌造成的虧損。

    “百萬增效項目”:市場低迷情況下中孚鋁業(yè)公司的應(yīng)對措施
    今年上半年,中孚鋁業(yè)公司在總結(jié)前期挖潛增效措施及成果的基礎(chǔ)上,集思廣義,大膽創(chuàng)新,不斷拓展新的挖潛增效空間,陸續(xù)制定并實施了6項“百萬增效項目”,有效緩解了成本壓力,取得了較好的實施效果。
    ① 氧化鋁電動倒包器項目。中孚鋁業(yè)公司自制安裝了14臺氧化鋁倒包器,變傳統(tǒng)的底部割包上料方式為使用倒包器倒整包上料,保證氧化鋁整包不損壞,從而將原來按重量銷售的廢氧化鋁大包變?yōu)榘磾?shù)量銷售的氧化鋁整包,有效地提高了氧化鋁包的銷售價格,現(xiàn)在每月可回收氧化鋁整包20000個以上,增收40萬元以上。
    ② 電解質(zhì)外售創(chuàng)效。中孚鋁業(yè)公司兩個電解分廠每月可生產(chǎn)電解質(zhì)200噸,外銷創(chuàng)效48萬元以上。
    ③ 陽極鋼爪加熱烘干項目。該項目將陽極組裝鋼爪烘干方式由殘極加熱改為天燃氣加熱,原來使用殘極加熱每年運行成本需80萬元左右,而改為天然氣加熱后每年運行成本只需20萬元。
    ④ 澡堂熱水改造項目。將浴池用熱水由蒸汽加熱改為直供熱水,原來鋁業(yè)浴池全部用電力公司蒸汽加熱,管道太長,蒸汽損失較大,年運行成本在139萬元左右,現(xiàn)在改為直接從電力公司購進熱水,年運行成本可控在52萬元左右。
    ⑤ 粉碎料除鐵項目。在粉碎料破碎系統(tǒng)上安裝除鐵器,每天除鐵1.2噸左右,除鐵效率可達到95%以上,除鐵后粉碎料鐵含量可控制到0.4%以下,有效提高了原鋁質(zhì)量。現(xiàn)在兩個系列共計有170臺電解槽,換極周期由36天延長至37天,噸鋁碳耗降低10公斤以上,月可節(jié)約成本100萬元。
    ⑥ 凈化系統(tǒng)空提機打料項目。原來氧化鋁倉庫的氧化鋁通過壓縮空氣送入凈化現(xiàn)場大新鮮料倉,再由空提機提入小新鮮料倉,然后進入除塵器循環(huán)吸氟,最后提入含氟倉供電解生產(chǎn)使用,整個輸料過程,壓縮空氣消耗和損耗量都比較大,現(xiàn)在改為由粉料運輸車直接從氧化鋁倉庫拉料至凈化現(xiàn)場小新鮮料倉,改造后可減開400KW空壓機一臺,年可節(jié)約用電350萬度。

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